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試論火力發(fā)電廠低溫?zé)煔庥酂崂?/h1>
點(diǎn)擊次數(shù):1608 發(fā)布時間:2015-09-23
1 引言
針對當(dāng)前的火力發(fā)電廠熱力系統(tǒng)進(jìn)行分析,一般情況下,全廠的熱效率獲得主要是通過以下三種方法:一是,通過有效汽機(jī)入口蒸汽初參數(shù)有效提高,但是,由于提高的整體參數(shù),則會影響到亞臨界、臨界機(jī)組的設(shè)備以及系統(tǒng)成本問題;二是,使得汽輪機(jī)的排汽參數(shù)有效降低,考慮到電廠的氣候條件以及地理位置的影響,僅能使在一定范圍內(nèi)控制相應(yīng)的循環(huán)冷卻水溫,針對下降的汽輪機(jī)排氣參數(shù)則是有一定限制;三是,針對鍋爐的排煙熱損失應(yīng)該盡量減少。在鍋爐運(yùn)行過程中,對于排煙熱損失來講則是重要的熱損失,相比于設(shè)計值的要求,發(fā)電廠的鍋爐排煙溫度都已經(jīng)過其限度。所以,通過有效的低溫余熱回收裝置,排煙溫度的降低,有利于有效地使得排煙損失減少。利用低溫省煤器則能起到有效的鍋爐排煙余熱方法。部分汽輪機(jī)的回?zé)岢槠軌蛲ㄟ^低溫省煤器而得到節(jié)省,針對不變的汽量要求下,汽輪機(jī)所能夠節(jié)省的抽汽,則是可以從抽汽口返回,而繼續(xù)進(jìn)行膨脹做功[1]。所以,在給定的進(jìn)汽量的要求下,可以滿足機(jī)組進(jìn)行多發(fā)電的要求,這里結(jié)合國內(nèi)某660MW新建機(jī)組,針對低溫省煤器所涉及相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行分析和探討,提出有效的解決方案。
2 低溫省煤器方案分析與思考
2.1 低溫省煤器簡介
針對電站排煙余熱進(jìn)行分析,可以發(fā)現(xiàn),其存在兩種有效的回收方式[2],一是,利用相應(yīng)的能量轉(zhuǎn)換設(shè)備,有效進(jìn)行其他能源的轉(zhuǎn)化;二是,利用有效的能量轉(zhuǎn)化,還是通過熱能方式進(jìn)行有效回收,再次回到熱力系統(tǒng)中。針對余熱回收方式問題,應(yīng)該從電廠的實(shí)際情況出發(fā),考慮到相應(yīng)的電廠、回收效率、回收熱量等方面的需求。針對當(dāng)前市場上眾多的煙氣余熱回收裝置來說,針對把余熱回收至熱力系統(tǒng)過程中進(jìn)行分析,低溫省煤器則具有較強(qiáng)的可靠性和安全性。相比于常規(guī)省煤器來說,低溫省煤器采用的進(jìn)行的換熱介質(zhì)也是凝結(jié)水。
2.2關(guān)鍵技術(shù)分析
2.2.1確定金屬安全壁溫
應(yīng)該有效確定相關(guān)的低溫省煤器的金屬安全壁面溫度,這樣能有效低溫省煤器受熱面壁面出現(xiàn)一定的低溫酸性腐蝕問題,能夠有效讓機(jī)組進(jìn)行可靠的運(yùn)行。所以,可以看出,應(yīng)該確定出10℃的溫度裕量,根據(jù)實(shí)際的煤質(zhì)要求,項目的低溫省煤器的金屬安全壁溫則是100℃~102℃范圍??紤]到由于實(shí)際情況中可能存在過高的基硫份情況,這樣就應(yīng)該去低溫省煤器的凝結(jié)水進(jìn)行關(guān)閉,有效避免出現(xiàn)一定的腐蝕問題。所以,這里選擇低壓省煤器出口煙溫為102℃。
2.2.2確定煙氣酸露點(diǎn)溫度
根據(jù)實(shí)際所引用的低溫省煤器情況來看,對于換熱器的低溫受熱面壁溫來說,如果在排煙溫度過低的情況下,則會導(dǎo)致出現(xiàn)酸露點(diǎn)的問題,使得受熱面金屬嚴(yán)重腐蝕問題有可能出現(xiàn),就會造成鍋爐安全運(yùn)行存在一定的隱患。所以,在進(jìn)行煙氣熱量回收的過程中,*位應(yīng)該考慮到由于低溫省煤器而造成的低溫腐蝕的問題。在進(jìn)行有效低溫腐蝕的判斷過程中,則應(yīng)該充分考慮到如何有效地確定煙氣酸露點(diǎn)溫度。利用相關(guān)的計算公式,結(jié)合實(shí)際經(jīng)驗,在本項目中,工程露點(diǎn)溫度在控制在90℃~92℃。
2.2.3 水側(cè)入口的水溫確定
為了能使得低溫省煤器的受熱面盡可能不受到低溫酸腐蝕影響,應(yīng)該進(jìn)水溫度不能過低,另外,如果進(jìn)口水溫比較高,則會使得換熱器的換熱面積大大增加,這就不可避免出現(xiàn)了過高的設(shè)備造價問題,存在不合理的經(jīng)濟(jì)性。所以,應(yīng)該選擇合適的水側(cè)入口的溫度,對于低溫省煤器具有一定的節(jié)能意義。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),采用40%~50% THA則會導(dǎo)致入口凝結(jié)水溫過低,容易造成一定的腐蝕問題,應(yīng)該關(guān)閉相應(yīng)的低溫省煤器凝結(jié)水,對于余熱利用來說,則就具有75%~100% THA負(fù)荷問題。
2.2.4 確定低溫腐蝕方案
針對低溫腐蝕的具體方案來說,主要包括以下兩個方面:一是,通過有效的耐腐蝕的低溫系統(tǒng),有效控制低溫省煤器在壁溫小于102℃的環(huán)境下,但是,應(yīng)該要要求高于水蒸氣的飽和溫度在25℃區(qū)間內(nèi),可以接受相應(yīng)的大約在腐蝕速度0.2mm/a的金屬壁的腐蝕速度。所以,為了有效避免出現(xiàn)過快的腐蝕問題,應(yīng)該控制凝結(jié)水溫度在65℃以上;二是,應(yīng)該選擇有效的耐腐蝕材料,相應(yīng)的耐低溫腐蝕的鋼材,根據(jù)相關(guān)的鋼材的低溫腐蝕速率進(jìn)行分析,經(jīng)過統(tǒng)計,18-8不銹鋼、ND鋼則具有比較好的抗低溫腐蝕能力,由于不銹鋼具有較高的價格,所以,這里采用ND鋼作為省煤器換熱元件。
2.2.5 確定安裝位置
*,在對于除塵器入口布置方面,國內(nèi)的相關(guān)小容量機(jī)組中,經(jīng)常出現(xiàn)相關(guān)的鍋爐排煙溫度過設(shè)計值的情況,所以,對于低溫省煤器的加裝過程中,應(yīng)該保持其在電除塵器進(jìn)口和空預(yù)器出口之間的煙道過程中。結(jié)合本工程的實(shí)際情況,出口煙溫則為102℃,相比于煙氣露點(diǎn)溫度,大約高10℃左右,所以,這對于相關(guān)的下游設(shè)備則是安全的。同時,在除塵器的進(jìn)口進(jìn)行相關(guān)的布置低溫省煤器,能夠煙氣體積在除塵器的下游能夠降低3%左右,這樣的情況下,則會造成相關(guān)的引風(fēng)機(jī)、煙道的容量有所減少。另外,也會導(dǎo)致煙氣側(cè)阻力有所增加,并能增加相應(yīng)的風(fēng)機(jī)電耗。
第二,在進(jìn)行相關(guān)的布置除塵器出口方案中,相比于其入口布置來說,能夠有效使得減少99.8%的粉塵,應(yīng)該針對特定的煤種,有效使得飛灰濃度控制在60mg/Nm3中,能有利于避免出現(xiàn)相應(yīng)的堵灰、積灰以及磨損問題;另外,在引風(fēng)機(jī)入口之前的設(shè)置,能夠有效使得煙氣流量和溫度有所降低,使得引風(fēng)機(jī)軸功率有效降低,提高設(shè)備的安全性。
3 結(jié)語
針對低溫省煤器的技術(shù)方面以及經(jīng)濟(jì)性方面進(jìn)行比較和分析,能夠有效實(shí)現(xiàn)除塵和節(jié)能的需求,并且給出本工程中的布置除塵器的方案,經(jīng)過實(shí)踐檢驗,通過有效設(shè)置低溫省煤器,能夠取得有效的經(jīng)濟(jì)效益。
1 引言
針對當(dāng)前的火力發(fā)電廠熱力系統(tǒng)進(jìn)行分析,一般情況下,全廠的熱效率獲得主要是通過以下三種方法:一是,通過有效汽機(jī)入口蒸汽初參數(shù)有效提高,但是,由于提高的整體參數(shù),則會影響到亞臨界、臨界機(jī)組的設(shè)備以及系統(tǒng)成本問題;二是,使得汽輪機(jī)的排汽參數(shù)有效降低,考慮到電廠的氣候條件以及地理位置的影響,僅能使在一定范圍內(nèi)控制相應(yīng)的循環(huán)冷卻水溫,針對下降的汽輪機(jī)排氣參數(shù)則是有一定限制;三是,針對鍋爐的排煙熱損失應(yīng)該盡量減少。在鍋爐運(yùn)行過程中,對于排煙熱損失來講則是重要的熱損失,相比于設(shè)計值的要求,發(fā)電廠的鍋爐排煙溫度都已經(jīng)過其限度。所以,通過有效的低溫余熱回收裝置,排煙溫度的降低,有利于有效地使得排煙損失減少。利用低溫省煤器則能起到有效的鍋爐排煙余熱方法。部分汽輪機(jī)的回?zé)岢槠軌蛲ㄟ^低溫省煤器而得到節(jié)省,針對不變的汽量要求下,汽輪機(jī)所能夠節(jié)省的抽汽,則是可以從抽汽口返回,而繼續(xù)進(jìn)行膨脹做功[1]。所以,在給定的進(jìn)汽量的要求下,可以滿足機(jī)組進(jìn)行多發(fā)電的要求,這里結(jié)合國內(nèi)某660MW新建機(jī)組,針對低溫省煤器所涉及相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行分析和探討,提出有效的解決方案。
2 低溫省煤器方案分析與思考
2.1 低溫省煤器簡介
針對電站排煙余熱進(jìn)行分析,可以發(fā)現(xiàn),其存在兩種有效的回收方式[2],一是,利用相應(yīng)的能量轉(zhuǎn)換設(shè)備,有效進(jìn)行其他能源的轉(zhuǎn)化;二是,利用有效的能量轉(zhuǎn)化,還是通過熱能方式進(jìn)行有效回收,再次回到熱力系統(tǒng)中。針對余熱回收方式問題,應(yīng)該從電廠的實(shí)際情況出發(fā),考慮到相應(yīng)的電廠、回收效率、回收熱量等方面的需求。針對當(dāng)前市場上眾多的煙氣余熱回收裝置來說,針對把余熱回收至熱力系統(tǒng)過程中進(jìn)行分析,低溫省煤器則具有較強(qiáng)的可靠性和安全性。相比于常規(guī)省煤器來說,低溫省煤器采用的進(jìn)行的換熱介質(zhì)也是凝結(jié)水。
2.2關(guān)鍵技術(shù)分析
2.2.1確定金屬安全壁溫
應(yīng)該有效確定相關(guān)的低溫省煤器的金屬安全壁面溫度,這樣能有效低溫省煤器受熱面壁面出現(xiàn)一定的低溫酸性腐蝕問題,能夠有效讓機(jī)組進(jìn)行可靠的運(yùn)行。所以,可以看出,應(yīng)該確定出10℃的溫度裕量,根據(jù)實(shí)際的煤質(zhì)要求,項目的低溫省煤器的金屬安全壁溫則是100℃~102℃范圍??紤]到由于實(shí)際情況中可能存在過高的基硫份情況,這樣就應(yīng)該去低溫省煤器的凝結(jié)水進(jìn)行關(guān)閉,有效避免出現(xiàn)一定的腐蝕問題。所以,這里選擇低壓省煤器出口煙溫為102℃。
2.2.2確定煙氣酸露點(diǎn)溫度
根據(jù)實(shí)際所引用的低溫省煤器情況來看,對于換熱器的低溫受熱面壁溫來說,如果在排煙溫度過低的情況下,則會導(dǎo)致出現(xiàn)酸露點(diǎn)的問題,使得受熱面金屬嚴(yán)重腐蝕問題有可能出現(xiàn),就會造成鍋爐安全運(yùn)行存在一定的隱患。所以,在進(jìn)行煙氣熱量回收的過程中,*位應(yīng)該考慮到由于低溫省煤器而造成的低溫腐蝕的問題。在進(jìn)行有效低溫腐蝕的判斷過程中,則應(yīng)該充分考慮到如何有效地確定煙氣酸露點(diǎn)溫度。利用相關(guān)的計算公式,結(jié)合實(shí)際經(jīng)驗,在本項目中,工程露點(diǎn)溫度在控制在90℃~92℃。
2.2.3 水側(cè)入口的水溫確定
為了能使得低溫省煤器的受熱面盡可能不受到低溫酸腐蝕影響,應(yīng)該進(jìn)水溫度不能過低,另外,如果進(jìn)口水溫比較高,則會使得換熱器的換熱面積大大增加,這就不可避免出現(xiàn)了過高的設(shè)備造價問題,存在不合理的經(jīng)濟(jì)性。所以,應(yīng)該選擇合適的水側(cè)入口的溫度,對于低溫省煤器具有一定的節(jié)能意義。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),采用40%~50% THA則會導(dǎo)致入口凝結(jié)水溫過低,容易造成一定的腐蝕問題,應(yīng)該關(guān)閉相應(yīng)的低溫省煤器凝結(jié)水,對于余熱利用來說,則就具有75%~100% THA負(fù)荷問題。
2.2.4 確定低溫腐蝕方案
針對低溫腐蝕的具體方案來說,主要包括以下兩個方面:一是,通過有效的耐腐蝕的低溫系統(tǒng),有效控制低溫省煤器在壁溫小于102℃的環(huán)境下,但是,應(yīng)該要要求高于水蒸氣的飽和溫度在25℃區(qū)間內(nèi),可以接受相應(yīng)的大約在腐蝕速度0.2mm/a的金屬壁的腐蝕速度。所以,為了有效避免出現(xiàn)過快的腐蝕問題,應(yīng)該控制凝結(jié)水溫度在65℃以上;二是,應(yīng)該選擇有效的耐腐蝕材料,相應(yīng)的耐低溫腐蝕的鋼材,根據(jù)相關(guān)的鋼材的低溫腐蝕速率進(jìn)行分析,經(jīng)過統(tǒng)計,18-8不銹鋼、ND鋼則具有比較好的抗低溫腐蝕能力,由于不銹鋼具有較高的價格,所以,這里采用ND鋼作為省煤器換熱元件。
2.2.5 確定安裝位置
*,在對于除塵器入口布置方面,國內(nèi)的相關(guān)小容量機(jī)組中,經(jīng)常出現(xiàn)相關(guān)的鍋爐排煙溫度過設(shè)計值的情況,所以,對于低溫省煤器的加裝過程中,應(yīng)該保持其在電除塵器進(jìn)口和空預(yù)器出口之間的煙道過程中。結(jié)合本工程的實(shí)際情況,出口煙溫則為102℃,相比于煙氣露點(diǎn)溫度,大約高10℃左右,所以,這對于相關(guān)的下游設(shè)備則是安全的。同時,在除塵器的進(jìn)口進(jìn)行相關(guān)的布置低溫省煤器,能夠煙氣體積在除塵器的下游能夠降低3%左右,這樣的情況下,則會造成相關(guān)的引風(fēng)機(jī)、煙道的容量有所減少。另外,也會導(dǎo)致煙氣側(cè)阻力有所增加,并能增加相應(yīng)的風(fēng)機(jī)電耗。
第二,在進(jìn)行相關(guān)的布置除塵器出口方案中,相比于其入口布置來說,能夠有效使得減少99.8%的粉塵,應(yīng)該針對特定的煤種,有效使得飛灰濃度控制在60mg/Nm3中,能有利于避免出現(xiàn)相應(yīng)的堵灰、積灰以及磨損問題;另外,在引風(fēng)機(jī)入口之前的設(shè)置,能夠有效使得煙氣流量和溫度有所降低,使得引風(fēng)機(jī)軸功率有效降低,提高設(shè)備的安全性。
3 結(jié)語
針對低溫省煤器的技術(shù)方面以及經(jīng)濟(jì)性方面進(jìn)行比較和分析,能夠有效實(shí)現(xiàn)除塵和節(jié)能的需求,并且給出本工程中的布置除塵器的方案,經(jīng)過實(shí)踐檢驗,通過有效設(shè)置低溫省煤器,能夠取得有效的經(jīng)濟(jì)效益。